7月21日,在天津(jīn)南港工業區由石化四建公司承擔的天津渤化“兩化”搬遷工程,天(tiān)津渤化DMTO工程項目成功進行了項目核心裝置中(zhōng)的核心設備(bèi)之一,“反應(yīng)器”的(de)首次完成分(fèn)段組對吊裝。本文(wén)由上海凱太轉載發布;上海凱太主要研發製造一體化預製泵站,汙(wū)水提(tí)升設備,無(wú)負壓供水設備,全自動隔油設備,切割式排汙泵, 排汙泵,消(xiāo)防泵,化工泵等;歡迎訪問上海凱太官網查詢具體產品信息。
據介紹,天津渤化DMTO裝置是由(yóu)中石化洛陽工程有(yǒu)限公司設計的180萬噸(dūn)/年甲(jiǎ)醇製烯烴(tīng)裝置。其中“兩器”——即反應器和再生器是整個裝置的施工難(nán)度最(zuì)大,施工精度(dù)要求極高的設(shè)備。反應(yīng)器由總包單位以分(fèn)片運輸的(de)方式到現場,由天津渤化DMTO工(gōng)程項目進(jìn)行現場(chǎng)組焊並安裝。反應器最大直徑15.6米,總重939噸,設備本體(tǐ)總高42米(mǐ),設計安裝在(zài)21米(mǐ)高的混凝土框架(jià)基礎上。
反應器分為四段進行現場組(zǔ)對安裝,第一段為裙座、下封頭和下筒體,直徑11.8米,吊裝重量116噸;第二段為(wéi)過渡段,由11.8米直徑變徑為15.6米(mǐ),吊裝重量(liàng)148噸;第三段為上(shàng)筒(tǒng)體,直徑15.6米,吊裝重量115噸;第四段為上封頭,直徑15.6米,吊裝重量220噸。由於反應(yīng)器分段的組對精度高,隨後的下封(fēng)頭與裙座組對、下筒體與下封頭組對,都(dōu)一氣嗬成,用(yòng)時極短,整個反應器第一段的組對安裝在項目部計劃的一天時間內,安全優質高效的全部完成,焊接合格率99.2%。
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