10月16日,巴陵石化煤化工部各裝置按計劃停車進行大檢修和技改。至此,該公司煤氣化裝置實現高負荷連運達225天(tiān),平均有效氣負荷94.79%,在平(píng)裝置長周期運行最長紀錄的同時,生產負荷(hé)紀錄提高3.9%。
在7個月多的高負荷運行過程中,煤化工部克服(fú)高壓蒸汽管線特護監控運行、高溫季節設備隱(yǐn)患顯現、向下遊供(gòng)氫量(liàng)縮減、氣化爐運行後期破渣(zhā)機報警頻繁等生產組織(zhī)困難,開展“大幹一百天”勞動競賽,動員全體員工攻(gōng)堅克難,將原計劃8月份進行的(de)裝置大修推遲(chí)了兩個月,以高負荷連運挖潛創效的業績獻禮新中國成立(lì)70周年。本(běn)文由上海凱(kǎi)太轉載發布;上海凱太主要研發製造一體化預製泵站,智能一體化截汙井,一體化截流井,雙腔無負壓供水,餐(cān)飲隔油池等;歡(huān)迎訪問上海凱太官網查詢具體(tǐ)產品信息。
針對高溫季節設備高負荷運行容易超溫超壓等問題,該部(bù)落實崗位責任,強化現場(chǎng)隱患排查和設備維護(hù),專業(yè)技(jì)術人員(yuán)和班組員工定期(qī)開展關鍵機組維護和設備(bèi)巡檢,細(xì)查影響安全生產的隱患和風險(xiǎn),及時消缺,做好應急預案;注重設備預防性檢修,監控大機組振動及(jí)溫度,定期檢查更換潤滑(huá)油(脂),避免設備高溫時段超負荷運行,及時發現和處置粗煤氣(qì)加熱(rè)器主閥法(fǎ)蘭(lán)泄漏、鍋爐給水泵電機軸瓦故障、煤氣化裝(zhuāng)置氧閥故障等重大隱患,保證(zhèng)了裝(zhuāng)置高負荷連續運行。
9月底,因煤氣化裝置已高負荷連運超過200天,氣化爐渣係(xì)統堵渣現象頻繁,破渣機每天報警10餘次,裝置連續運行迎國慶麵臨重大考驗。煤(méi)化(huà)工迅速組織專業技術(shù)人員(yuán)加班加點(diǎn)開發新原料煤煤種,混配氣化爐國慶期間的“優質糧草(cǎo)”原料煤,當班人員精心(xīn)監控渣係統工況等緊(jǐn)急(jí)措施,穩定裝置運行,原料煤新配(pèi)方入爐後,氣化爐渣係統工況好轉,避免了公司級非計劃停工,為裝(zhuāng)置平穩度過(guò)國慶長假奠定了基礎。
據財務部門測算,煤氣化(huà)裝置平均運行負荷每增加1%,每月可增效100萬元。本次裝置(zhì)保持高負荷連運,較(jiào)2014年創長周期運行紀錄增效逾千萬元。
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