7月2日,玉門油田酒(jiǔ)東采油廠的技術人員(yuán)常菁鉉一大早就前往中控室觀察重點油井的示功圖變化(huà),確(què)保(bǎo)準確掌握油井結蠟、井下負荷變化等情況,及時安排措施。
檢泵頻次是衡量(liàng)采油管理水平高(gāo)低(dī)的重要指標,也是產量、成本任務指標能(néng)否完成(chéng)的重要因素。隨著油(yóu)田開(kāi)發工作不斷深入,酒東采油(yóu)廠機采井開井數由2012年的25口(kǒu)上升至42口。為有效減少檢泵頻次,降(jiàng)低采油成本,酒東采油廠對2015年以來躺井的產生(shēng)原因進行了分析研究,對造成躺井漏(lòu)失、斷脫、蠟卡(kǎ)等現象,從提(tí)升技術的有效性入手,采取(qǔ)“靶向”治療方案,延長機采井免修期。
為避免深井杆式泵漏失,酒東采油(yóu)廠進一步優(yōu)化相關附件。對泵(bèng)掛深度在2200米以上的深抽井,更換了性(xìng)能更好的凡爾座(zuò)和密封子環,並采用雙固定凡爾結構,基本解決了深(shēn)井泵的漏失問題。
在防止杆柱偏磨方麵,為有效降低中和點位置,減少往複運動中杆柱的彎曲度及磨(mó)損程(chéng)度,采油(yóu)廠優化2200米(mǐ)泵掛、2800米泵掛杆(gǎn)柱組合,有效減少了以往單點重複(fù)受力彎曲而造成本體斷脫情況的發生,降低了由杆柱彎曲而造成的抽油杆節箍偏磨現象。同時,使用防偏磨接箍及抽油杆(gǎn)扶正器等措施,偏磨斷脫井(jǐng)次得到了有效控製。此外,針對偏磨嚴重的油井,酒東采油廠還通過調整加重杆比例,降低應(yīng)力中和點位(wèi)置。
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清防蠟措施的有效應用,是(shì)減少檢泵頻次又一有效舉(jǔ)措。為避免蠟卡造成躺井,該廠發(fā)揮數字化優勢,每天24小時監測油井(jǐng),通過調整熱洗工(gōng)藝、優(yōu)化熱洗施工方案、合理應用熱洗(xǐ)介質等措施,提高熱洗(xǐ)效果。酒東采油廠還做到清防結合,針對(duì)不同批次的防蠟(là)器,根據單井應用效果差異,提前做好換(huàn)新工作;結合檢泵(bèng)作業,跟蹤油井結蠟情(qíng)況,根據使(shǐ)用時間,提前開展激(jī)活工作,重點提升防蠟效(xiào)果。
通(tōng)過加強采油管理、完善配套(tào)工藝、優化各類措(cuò)施、提升施工質量等辦法,努力提升采油管理水平,使(shǐ)得檢泵修井頻次得到有效控(kòng)製。酒東采油廠今年上半年共檢泵16井次,同(tóng)比減少8井次(cì),奠定了穩產上產基礎,也降(jiàng)低了生產成本。
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