近(jìn)日,廣州石化火車裝油(yóu)台技術人員攻克了真空泵冷卻油積液難題,改善了抽吸吸附罐的真空效果(guǒ),確保了油氣回收裝置的平穩運行。本文由上海(hǎi)凱太轉載發布;上(shàng)海凱太主要研發製(zhì)造一(yī)體化預製泵站,汙水提升設備,無負壓供水設備,全自動隔油設備,切割式排汙泵, 排汙泵,消防泵,化(huà)工(gōng)泵(bèng)等;歡迎訪問上海凱太官網查詢具體產品信息。
油氣回收裝置是裝油台的環保設施。火車裝車時,油氣被油(yóu)氣回收係統吸附罐裏的活性炭吸收,然(rán)後通過真空泵抽(chōu)吸(xī)活性炭裏的油氣(qì)送入吸收塔由柴油吸附,實現油氣回收的目的。因(yīn)此(cǐ),真空泵運行是(shì)否穩定影響油氣處理回收的效率。
之前,火(huǒ)車裝油台真空泵靠手動閥(fá)門調節冷卻油(yóu)(柴油)入口量來實(shí)現冷卻功能,但由於柴油的流量非(fēi)恒定,在流量偏小時,真(zhēn)空泵出口溫度容(róng)易超高導致聯鎖停機;流量偏大時,容易導(dǎo)致腔體積(jī)液,降低真空泵的效能,造成(chéng)真空度偏低,這兩個結(jié)果都對裝置運(yùn)行(háng)不利。
為解決這個問題,火車裝油台(tái)技術人員通過一項小技改,在排凝口處安裝一電磁閥,並組態進裝置係統內(nèi),在係統“吸附-抽吸-回壓”循環運行的“回壓”階段,真空泵轉速由3000轉/分(fèn)鍾降至100轉/分鍾時,自動開啟電磁閥排液(yè)90秒,以後係統每循環運行23分鍾排液一次,確保腔體無積液。
技術改(gǎi)進後,徹底解決了(le)真空泵冷卻(què)油(yóu)積液難題,既確保了真空泵出口不超溫,又保證了吸附(fù)罐真空度能達到工藝要求。
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